產品與解決方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
少用電 用好電 再生電 存儲電 防爆電
解決方案
新建礦井絞車高壓提升機變頻改造紀實
1引言
長期以來,因建井絞車電動機功率大,建井工況比正常生產礦井相對復雜很多,提升機變頻器生產廠家在技術不成熟的情況下不敢涉足建井行業(yè)?,F場只能使用繞線式異步電機轉子串電阻的方法進行調速控制。該方法雖然投資成本較低,但轉矩脈動大,電機電流波動大,同時串電阻能耗高,故障率高,影響了安全生產水平。隨著變頻控制技術的進步,在建井行業(yè)使用變頻絞車成為可能,由于國外品牌價格昂貴,大大增加了使用單位的經濟負擔。
2 用戶現場情況
該煤礦用戶礦井設計年生產能力1500萬噸,礦井設計采用立井開拓方式,布置兩個大采高綜采工作面。為了加快工作進度和節(jié)約建設成本,該用戶通過論證和多方考察,決定兩套副提1250kW/6kV電機改為變頻控制,變頻器采用新風光電子科技股份有限公司生產的JD-BP37-1400T(1400kW/6kV)2套高壓提升機變頻器對該副井絞車進行拖動。提升機現場如參數如表1、拖動電機參數表2所示。
3 新風光高壓提升機變頻調速系統(tǒng)介紹
新風光公司是國內較早的從事提升機變頻器研究的專業(yè)廠家,新風光高壓提升機變頻器被列入國家火炬計劃,產品榮獲國家重點新產品、山東省科技進步獎,產品被列入國家重點節(jié)能技術推廣目錄第一批名單。
新風光JD-BP37-T系列高性能高壓變頻調速產品,以高速DSP(TMS320F2812)為控制核心,采用矢量控制技術,融合了能量回饋技術,以及IGBT大電流驅動技術,是新一代高性能完美無諧波高壓變頻調速產品的典型代表。矢量控制功能使得異步電機啟動轉矩大,動態(tài)轉矩響應好,調速精度高。能量回饋技術的應用,使得功率單元串聯(lián)型高壓變頻器具備了四象限運行能力,能量可以在電網和電機之間雙向流動。矢量控制技術原理如圖1所示。
圖1 矢量控制技術原理框圖
此次變頻改造選用JD-BP37-1400T(1400kW/6kV)高壓提升機變頻器,高壓提升機變頻器技術參數如表3所示。
表3 風光高壓提升機變頻器技術指標 | |||
型 號 | JD-BP37-1400T | 額定功率 | 1400kW |
輸入/輸出電壓 | 6kV/0~6kV | 額定電流 | 168A |
變頻范圍 | 0~50Hz | 過載能力 | 110% 連續(xù), 150%允許1min,220%允許1.5s |
生產廠家 | 新風光電子科技股份有限公司 |
表3 風光高壓提升機變頻器技術指標
風光6kV高壓提升機變頻器,采用若干個低壓逆變器功率單元串聯(lián)的方式實現直接高壓輸出,移相變壓器有18組付邊繞組,每相分為6個功率單元,三相共18個單元,采用36脈沖整流,輸入端的諧波成分低于國標規(guī)定。高壓提升變頻器功率單元電路如圖2所示。系統(tǒng)控制器核心由高速32位芯片運算來實現,精心設計的算法可以保證電機達到較優(yōu)的運行性能。人機界面提供友好的全中文監(jiān)控和操作界面,同時可以實現遠程監(jiān)控和網絡化控制。PLC控制器用于柜體內開關信號的邏輯處理,以及與現場各種操作信號和狀態(tài)信號的協(xié)調,增強了系統(tǒng)的靈活性??刂破骷案骺刂茊卧逯胁捎孟冗M的單片機等大規(guī)模集成電路和表面焊接技術,系統(tǒng)具有極高的可靠性。
圖2功率單元電路結構
另外,控制器與功率單元之間采用多通道光纖通訊技術,低壓部分和高壓部分完全可靠隔離,系統(tǒng)具有極高的安全性,同時具有很好的抗電磁干擾性能,并且各個功率單元的控制電源采用一個獨立于高壓系統(tǒng)的統(tǒng)一控制器,方便調試、維修、現場培訓,增強了系統(tǒng)的可靠性。
高壓提升變頻器是整個絞車系統(tǒng)的一個核心部分,它具有與電控操作系統(tǒng)相適配的各種接口。它接受操作臺電控系統(tǒng)的操作命令,同時它又將運行狀態(tài),包括工作頻率、電機電流、電源電壓、電流及故障信息隨時送給電控系統(tǒng)。變頻器本身又將工作信號及工作狀態(tài)自動記錄以備查閱,依據用戶要求連接打印設備,每班數據打印,形成設備報表。變頻器的所有輸入、輸出接口均進行了隔離,避免對變頻器引入干擾。當電機處于負力提升時,變頻器實時檢測進行能量回饋電網。
4風光高壓提升機變頻器的突出特點
風光高壓提升機變頻器除具有普通高壓變頻器的功能外,還針對絞車控制,具有以下突出特點:
(1)電源輸入勵磁涌流限制技術:該技術使得系統(tǒng)在每次上高壓電時的沖擊電流小,對電網的沖擊也很小。
(2)系統(tǒng)斷電自動保護技術:確保任何情況下系統(tǒng)都能安全運行。如果沒有,提升機重載下放過程中,遇到系統(tǒng)停電時,會造成單元損壞甚至整個系統(tǒng)癱瘓。
(3)變頻裝置為直接高-高結構,直接6kV輸入,直接6kV輸出,可以直接安裝使用,不需要對系統(tǒng)進行任何改造。
(4)功率單元自動旁路技術:在提升機運行過程中,意外出現一個或幾個功率單元故障時,系統(tǒng)可以自動將故障單元旁路,系統(tǒng)進入星點偏移控制,保持輸出的線電壓平衡,同時保持較大輸出轉矩、電壓,完成本次提升任務。
(5)獨立的控制電源技術:獨立的控制電源技術,系統(tǒng)在不上高壓電的情況下可以檢測系統(tǒng)各個關鍵點的波形和調試、培訓等,方便用戶自行檢修和維護。
(6)空載低損耗控制技術:變頻系統(tǒng)在待機狀態(tài)下,空載損耗小,經實測比通用技術產品要低2~3倍。
(7)采用矢量控制技術,電機可四象限運行,具有不施閘懸停和力矩預置技術。
(8)承諾可以現場進行試驗:1~2個單元故障可以旁路,完成一個提升循環(huán)。提升機滿載、全速提升和下放時,電源停電試驗,變頻器確保不損壞。
(9)風光變頻器單元內電解電容因采取了本公司的專利技術(專利號ZL 2003 2 017356.2),可將其使用壽命提高一倍。
(10)提升機變頻器具有回饋制動、直流制動、安全制動等多項制動方式,保證了絞車可靠運行。
(11)具有完備的與電控系統(tǒng)對接的各個接口,實現與絞車電控系統(tǒng)無縫連接。
5 高壓提升機變頻拖動方案
5.1主回路接線
該礦井2臺絞車的控制方式相同,以其中1#絞車變頻改造為例介紹如下。主回路接線如圖3所示。
圖3 主回路接線
5.2變頻控制與操作臺接口
變頻器與電控系統(tǒng)連接框圖如圖4所示。
(1)速度控制信號輸入
電控系統(tǒng)給一路4~20mA模擬量速度信號。
(2)模擬量輸出
系統(tǒng)提供兩路模擬輸出,模擬量輸出設定為4~20mA輸出電流和4~20mA輸出頻率。
(3)與操作臺遠程控制
上提、下放、安全回路輸入、安全回路輸出、變頻就緒、故障輸出。
圖4 變頻器與電控系統(tǒng)連接框圖
6變頻運行情況
2016年8月,現場開始安裝、調試變頻器。調試人員根據現場工況情況:電動機沒有裝旋轉編碼器,把變頻器工作方式設置為無旋轉編碼器矢量控制工作方式,首先帶空電動機進行參數辨識,然后帶滾筒運行情況對參數進行微調。為了驗證變頻器的輸出力矩,在現場把罐籠裝滿最重的沙石料(超過額定負載量)然后把罐籠放在水中,靠水的吸力增大重量。根據以往工作經驗,這種情況如果采用串電阻絞車通常會出現拉不動跳高壓情況,就是在負載稍輕的時候能夠拉動,但是,在罐籠拉出水面瞬間會出現大幅度的顫動現象;現場準備就緒后開始啟動,變頻器運行在2.0Hz,輸入電流在23A,輸出電流達到210A(電動機額定電流144A)的情況下罐籠緩慢的從水中被提上來,沒有出現罐籠晃動現象;為了驗證下放回饋能力,現場把正常工作使用的傘鉆作為重物進行試驗(傘鉆重量為15噸,是由主提絞車負責提升和下放),下放運行頻率1.5Hz,輸出電流110A,輸入電流14A,變頻器回饋工作正常。通過試驗,變頻器啟動、停止以及調速過程中電動機聲音正常,滾筒轉動平穩(wěn)。主井副提絞車通過改造后,實現了絞車的軟啟動、軟停止,由于變頻器運行穩(wěn)定使現場生產效率得到了提高。特別是變頻器采用回饋制動工作方式,在提升量基本相同的情況下,通過與主提絞車相比較變頻運行時節(jié)電量達20%以上。
7結束語
風光牌高壓提升機變頻器既可應用于新礦井提升機電控系統(tǒng)配套,也適用于老礦井絞車的改造,同時也適用礦井建設中。它不僅提高了礦山提升機控制技術和裝備水平,實現了絞車高轉矩、高精度、寬調速范圍驅動,確保了提升機可靠運行,而且節(jié)能效果明顯,是交流提升機電控系統(tǒng)發(fā)展的方向,應用前景廣闊。