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高壓變頻器在氧化鋁焙燒爐除塵風(fēng)機(jī)中的應(yīng)用

發(fā)布時間:2014-04-12 作者:新風(fēng)光

1前言

  廣西信發(fā)鋁電有限公司一期工程建有4條40萬噸的氧化鋁生產(chǎn)線,當(dāng)焙燒爐進(jìn)行生產(chǎn)時,高溫的AL(OH)3會同空氣發(fā)生劇烈的化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生大量的煙氣。一方面對現(xiàn)場操作的工人不利,另一方面也對環(huán)境造成了巨大的污染。根據(jù)國家環(huán)保法需對煙氣進(jìn)行處理,每條生產(chǎn)線都配有一套煙氣凈化除塵系統(tǒng)。焙燒爐根據(jù)氧化鋁產(chǎn)量的大小,煙氣凈化風(fēng)量隨時變化,因此該除塵風(fēng)機(jī)需要多種速度來適應(yīng),以達(dá)到較佳除塵效果。在以前的運行過程中,液力耦合器不能適應(yīng)頻繁的調(diào)速,需要風(fēng)量大小靠風(fēng)門調(diào)節(jié),大量能量消耗在風(fēng)門上。1#~4#焙燒爐除塵電動機(jī)和風(fēng)機(jī)之間都配有液力耦合器調(diào)速,液力耦合器每年花費潤滑油5萬元,每年需維護(hù)費用近10萬元,且其運行效率低,故障率較高,一旦發(fā)生故障時,需停產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)。為了提高焙燒爐除塵風(fēng)機(jī)的運行效率,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行,很有必要對除塵風(fēng)機(jī)調(diào)速控制進(jìn)行改進(jìn)。

  近幾年隨著國內(nèi)高壓變頻技術(shù)的進(jìn)步,變頻器的性價比和穩(wěn)定性有很大幅度的提升,經(jīng)過考察,我廠選擇了山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD-BP38系列高壓變頻器2套(1120kW/10kW)對2#、4#焙燒爐除塵ID風(fēng)機(jī)進(jìn)行調(diào)速控制。整體項目為交鑰匙工程,于2011年6月份安裝調(diào)試完畢投入運行,至今已穩(wěn)定運行,給我廠帶來了巨大的效益。

2 焙燒爐除塵工藝及設(shè)備參數(shù)介紹

2.1 除塵工藝流程

  氧化鋁焙燒爐將燃燒完AL(OH)3以后,絕大部分AL2O3下沉到氧化鋁冷卻倉,但是燃燒后的煙氣中含有部分有用的AL2O3、其他煙氣和粉塵,這部分煙氣經(jīng)除塵ID風(fēng)機(jī)引導(dǎo)進(jìn)入電收塵中,電收塵將有用的AL2O3吸附住,經(jīng)處理后的煙氣隨之排到大氣中。生產(chǎn)量大時,除塵ID風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量大,除塵風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速高。生產(chǎn)量小時,用氣量小,除塵風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速低。未用變頻前風(fēng)量大小靠液力耦合器和風(fēng)門配合調(diào)節(jié)。除塵ID風(fēng)機(jī)生產(chǎn)流程示意圖如圖1所示。

圖1 除塵ID風(fēng)機(jī)生產(chǎn)流程示意圖

2.2 除塵風(fēng)機(jī)設(shè)備參數(shù)

  現(xiàn)場2#、4#焙燒爐除塵ID風(fēng)機(jī)型號相同,以4#焙燒爐除塵ID風(fēng)機(jī)為例介紹其參數(shù)。



2.3 工藝要求

  焙燒爐現(xiàn)場生產(chǎn)要求根據(jù)下料量大小情況除塵風(fēng)機(jī)給出相應(yīng)配合,才能保證除塵效果:

  (1)下料量每小時60t~69t,電收塵內(nèi)維持風(fēng)壓為-6700Pa~-7000Pa。

 ?。?)下料量每小時70t~79t,電收塵內(nèi)維持風(fēng)壓為-7000Pa~-7400Pa。

  (3)下料量每小時80t~90t,電收塵內(nèi)維持風(fēng)壓為-7400Pa~-7700Pa。

 ?。?)下料量每小時90t以上,電收塵內(nèi)維持風(fēng)壓為-7700Pa~-8600Pa。

3 風(fēng)光JD-BP38系列高壓變頻系統(tǒng)技術(shù)特點

  山東新風(fēng)光是國家高新技術(shù)企業(yè),生產(chǎn)的風(fēng)光牌JD-BP38系列高壓變頻器以高速DSP為控制核心,采用無速度矢量控制技術(shù)、功率單元串聯(lián)多電平技術(shù),屬高-高電壓源型變頻器,其諧波指標(biāo)小于IEE519-1992的諧波國家標(biāo)準(zhǔn),輸入功率因數(shù)高,輸出波形質(zhì)量好,不必采用輸入諧波濾波器、功率因數(shù)補償裝置和輸出濾波器;不存在諧波引起的電機(jī)附加發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等問題,可以使用普通的異步電機(jī)。

3.1JD-BP38-1120F高壓變頻器技術(shù)指標(biāo)

  JD-BP38-1120F高壓變頻器技術(shù)指標(biāo)如表4所示。

3.2 JD-BP38-1120F高壓變頻器技術(shù)性能

  具體來說,風(fēng)光高壓變頻器除具有一般普通高壓變頻器的性能外,還具有以下突出特點:        

  (1)采用高速DSP作為中央處理器,運算速度更快,控制更精準(zhǔn)。

  (2)飛車啟動功能。能夠識別電機(jī)的速度并在電機(jī)不停轉(zhuǎn)的情況下直接起動。

  (3)完整的工頻/變頻自動互切技術(shù)?,F(xiàn)在的高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)一般設(shè)置工頻旁路切換柜,變頻器發(fā)生故障時能使高壓電機(jī)轉(zhuǎn)至工頻運行,旁路切換有手動旁路和自動旁路切換兩種型式,手動旁路需人工操作,適應(yīng)于無備用裝置或不重要的運行工況,自動旁路可在變頻器發(fā)生故障后直接自動轉(zhuǎn)換至工頻運行。新風(fēng)光公司提供的自動旁路切換柜,不僅可實現(xiàn)變頻故障情況下自動由變頻轉(zhuǎn)換至工頻運行狀態(tài),還可實現(xiàn)在變頻檢修完畢后由工頻瞬間轉(zhuǎn)換至變頻運行的功能,整個轉(zhuǎn)換過程不會對用戶設(shè)備的運行造成任何影響。

  (4)旋轉(zhuǎn)中再啟動功能。運行過程中高壓瞬時掉電3s內(nèi)恢復(fù),高壓變頻器不停機(jī),高壓恢復(fù)后變頻自動運行到掉電前的頻率。

  (5)線電壓自動均衡技術(shù)(星點漂移技術(shù))。變頻器某相有單元故障后,為了使線電壓平衡,傳統(tǒng)的處理方法是將另外兩相的電壓也降至與故障相相同的電壓,而線電壓自動均衡技術(shù)通過調(diào)整相與相之間的夾角,在相電壓輸出最大且不相等的前提下保證最大的線電壓均衡輸出。

  (6)單元直流電壓檢測:實時顯示檢測系統(tǒng)的直流電壓,從而實現(xiàn)輸出電壓的優(yōu)化控制,降低諧波含量,保證輸出電壓的精度,提升系統(tǒng)控制性能,并可使保證運行維護(hù)人員實現(xiàn)對功率單元運行狀況的全面把握。

  (7)單元內(nèi)電解電容因采取了公司專利技術(shù),可以將其使用壽命提高1倍。

  (8) 具備突發(fā)相間短路保護(hù)功能。如果由于設(shè)備原因及其他原因造成輸出短路,此時如果變頻器不具備相間短路保護(hù)功能,將會導(dǎo)致重大事故。變頻器在發(fā)生類似問題時能夠立即封鎖變頻器輸出,保護(hù)設(shè)備不受損害,避免事故的發(fā)生。

  (9) 限流功能:當(dāng)變頻器輸出電流超過設(shè)定值,變頻器將自動限制電流輸出,避免變頻器在加減速過程中或因負(fù)載突然變化而引起的過流保護(hù),最大限度減少停機(jī)次數(shù)。

  (10) 故障自復(fù)位功能:當(dāng)變頻器由于負(fù)載突變造成單元或是整機(jī)過電流保護(hù)時,可自動復(fù)位,繼續(xù)運行。

4改造系統(tǒng)方案介紹

  由于目前設(shè)備使用液力耦合器,考慮到風(fēng)機(jī)運行的穩(wěn)定性,因此拆除液力耦合器,將電機(jī)向前移位采用直接連接方式,重新制作鋼底座作為電機(jī)基礎(chǔ)。

  高壓變頻器設(shè)備安裝在風(fēng)機(jī)值班室內(nèi),原高壓柜至電機(jī)的高壓電纜用做改造時高壓柜至變頻器進(jìn)線電纜,變頻器至電機(jī)高壓電纜重新敷設(shè),同時敷設(shè)現(xiàn)場PLC柜至變頻器控制柜的控制電纜用于變頻器的遠(yuǎn)程控制,采集現(xiàn)場設(shè)備狀態(tài)信號,實現(xiàn)設(shè)備的自動調(diào)節(jié)及信號反饋。此外還需敷設(shè)一根高壓柜至變頻器的控制電纜,用于高壓柜合閘允許和高壓柜緊急分閘控制。

  由于高壓變頻器對環(huán)境溫度要求比較高,為了防止因溫高而引起變頻器的保護(hù)停機(jī),我廠采用以下措施來防止室溫過高:2#焙燒爐除塵ID風(fēng)機(jī)高壓變頻器采用2臺10匹空調(diào)用于制冷降溫,4#焙燒爐除塵ID風(fēng)機(jī)高壓變頻器采用4臺5匹空調(diào)用于制冷降溫。

  2#、4#除塵ID風(fēng)機(jī)改造系統(tǒng)采用一拖一自動旁路轉(zhuǎn)工頻控制,系統(tǒng)由一次回路進(jìn)線柜(旁路柜)、變壓器柜、變頻單元柜和操作控制柜組成。旁路柜在變頻器維護(hù)過程中或變頻器出現(xiàn)故障,而不能排除故障時,將電機(jī)自動投入到工頻運行,確保生產(chǎn)不受影響。

  變頻運行時,變頻器為電機(jī)提供全面的保護(hù)。自動旁路柜接線如圖2所示:

圖2  自動旁路柜

  圖2旁路柜在變頻器進(jìn)、出線端增加了兩個隔離刀閘,以便在變頻器退出后而電機(jī)運行于旁路時,能安全地進(jìn)行變頻器的故障處理或維護(hù)工作。

  旁路柜主要配置:三個真空接觸器(KM1、KM2、KM3)和兩個刀閘隔離開關(guān)K1、K2。KM2與KM3實現(xiàn)電氣互鎖,當(dāng)KM1、KM2閉合,KM3斷開時,電機(jī)變頻運行;當(dāng)KM1、KM2斷開,KM3閉合時,電機(jī)工頻運行。另外,KM1閉合時,K1操作手柄被鎖死,不能操作;KM2閉合時,K2操作手柄被鎖死,不能操作。

  電機(jī)工頻運行時,若需對變頻器進(jìn)行故障處理或維護(hù),切記在KM1、KM2分閘狀態(tài)下,將隔離刀閘K1和K2斷開。

  合閘閉鎖:將變頻器“合閘允許”信號串聯(lián)于KM1、KM2合閘回路。在變頻器故障或不就緒時,真空接觸器KM1、KM2合閘不允許;在KM1、KM2合閘狀態(tài)下,若變頻器出現(xiàn)故障,則“合閘允許”斷開,KM1、KM2跳閘,分?jǐn)嘧冾l器輸入電源。

  旁路投入:將變頻器“旁路投入”信號并聯(lián)于KM3合閘回路。變頻運行狀態(tài)下,若變頻器出現(xiàn)故障且自動投入允許,或者需要將電機(jī)從變頻投入到工頻狀態(tài)運行(按下“工頻投切”按鈕),系統(tǒng)將首先分?jǐn)嘧冾l器高壓輸入、輸出開關(guān)、真空接觸器KM1和KM2,經(jīng)過一定延時后,“旁路投入”閉合,即工頻旁路開關(guān)KM3合閘,電機(jī)投入電網(wǎng)工頻運行。

  保護(hù):保持原有對電機(jī)的保護(hù)及其整定值不變。

5 焙燒爐變頻節(jié)能情況

5.1變頻節(jié)能分析

  2#、4#焙燒爐除塵ID風(fēng)機(jī)高壓變頻器一次正式投入運行,至今運行正常。變頻運行后,風(fēng)門全部打開,根據(jù)氧化鋁生產(chǎn)下料量的大小,隨時調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的風(fēng)量大小,滿足生產(chǎn)電收塵的負(fù)壓要求,而且現(xiàn)場人員操作非常方便。

  2011年6月廠節(jié)能服務(wù)中心隨機(jī)對2#焙燒爐不同下料量的情況下,對除塵ID風(fēng)機(jī)高壓變頻器進(jìn)行了測試,記錄數(shù)據(jù)如表5所示。

   通過以上變頻運行數(shù)據(jù),與原氧化鋁下料量基本相同的工頻運行數(shù)據(jù)相比,電機(jī)電流、消耗功率大大減小,節(jié)能效果是非常明顯的。

  為了進(jìn)一步測試節(jié)能效果,分別統(tǒng)計2#、4#焙燒爐在不同下料量的情況下,除塵ID風(fēng)機(jī)的耗電量,統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表6、表7、表8所示。

  綜合統(tǒng)計分析,氧化鋁焙燒爐除塵風(fēng)機(jī)上安裝高壓變頻器后較以前工頻液力耦合器調(diào)速,平均生產(chǎn)1噸氧化鋁除塵系統(tǒng)可節(jié)約電量約為3.77kW·h/t,按生產(chǎn)線年產(chǎn)量40萬噸計算,每臺高壓變頻器年節(jié)電150.7萬kW·h。

5.2改造其他效益

  (1)運行穩(wěn)定,安全可靠。原來使用液力耦合器大概2~3個月左右就必須更換軸承,每次需停爐半天左右,帶來的巨大的經(jīng)濟(jì)損失。JD-BP38系列高壓變頻器具有免維護(hù)的特點,只需定期除塵,不用停機(jī),保證了生產(chǎn)的連續(xù)性。

  (2) 電動機(jī)實現(xiàn)了真正的軟啟動、軟停止。避免了啟動時對設(shè)備的電氣和機(jī)械沖擊,使風(fēng)機(jī)啟動平穩(wěn)。

  (3) 運行工況改善,工人勞動強(qiáng)度降低。

  隨著氧化鋁焙燒爐生產(chǎn)除塵的需要,調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,進(jìn)而調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)風(fēng)量,滿足除塵生產(chǎn)工藝的需要,現(xiàn)場工作環(huán)境大為改善,工作強(qiáng)度大大降低。

  (4)延長了電機(jī)、風(fēng)機(jī)的使用壽命,提高了風(fēng)機(jī)的利用效率。原除塵風(fēng)機(jī)在運行過程中,維護(hù)工作量大,檢修費用高,采用變頻技術(shù)調(diào)速后,減少了機(jī)械磨損,保證了風(fēng)機(jī)的正常運行。

  (5)調(diào)速范圍寬,調(diào)速精度高。

  除塵風(fēng)機(jī)的風(fēng)量經(jīng)常需要根據(jù)工藝的需要變化,在過去液力耦合器調(diào)節(jié)時,出現(xiàn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的開度與流量的非線形問題,致使調(diào)節(jié)失誤,采用變頻拖動風(fēng)機(jī)可以在0~50Hz范圍內(nèi)任意調(diào)速,調(diào)速精度高,可保持在0.1~0.01Hz范圍內(nèi)工作,便于實現(xiàn)除塵系統(tǒng)自動化控制。

  (6)變頻器具有多項保護(hù)功能,十分完善。

  與原來舊系統(tǒng)相比較,變頻器具有過流、短路、過壓、欠壓、缺相、溫升保護(hù)等多項保護(hù)功能,更精確地保護(hù)了電機(jī)。

6 結(jié)束語

  綜合看來,2#、4#氧化鋁焙燒爐除塵風(fēng)機(jī)采用高壓變頻器進(jìn)行改造,大大提高廣西信發(fā)鋁電有限公司氧化鋁焙燒爐除塵風(fēng)機(jī)的使用效率,降低氧化鋁的生產(chǎn)成本,保證焙燒爐除塵風(fēng)機(jī)的安全運行起著重要的作用。